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催化氧化技術在橡膠廢氣處理中的應用

分類:行業(yè)熱點 > 技術論壇    發(fā)布時間:2017年6月26日 11:18    作者:來源:化工環(huán)保 作者:程文紅 袁曉華等    文章來源:北極星固廢網

摘要:采用催化氧化技術處理熱塑性丁苯橡膠(SBS)生產裝置D線后處理單元廢氣,廢氣的非甲烷總烴去除率和環(huán)己烷去除率均達到98%以上,非甲烷總烴質量濃度達到DB11/447—2007《煉油與石油化學丁業(yè)大氣污染物排放標準》的要求(小于100mg/m3)。對SBS生產裝置凝聚單元進行兩釜流程改三釜流程后,催化氧化反應器入口非甲烷總烴質量濃度由(3.84-5.82)×103mg/m3降至(2.48-2.63)×103mg/m3,反應器出口非甲烷總烴質量濃度均小于50mg/m3。凝聚單元改造并采用催化氧化技術處理廢氣后,每年節(jié)約費用約80萬元。

揮發(fā)性有機物(VOCs)是石油化工生產過程中的特征污染物。VOCs危害人體健康,破壞臭氧層,導致溫室效應¨。在2010年5月11日同務院辦公廳發(fā)布的《環(huán)境保護部門關于推進大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域空氣質量指導意見的通知》(國辦發(fā)[2010]33號)文件中,首次正式從國家層面七提出對VOCs污染開展防治工作,將VOCs與SO、NO、顆粒物一起列為改善大氣環(huán)境質量的防控重點。

熱塑性丁苯橡膠(SBS)生產裝置后處理單元廢氣(主要為vOcs)占SBS生產全過程廢氣排放量的90%,該廢氣以無組織排放形式排放至大氣環(huán)境中,對周邊空氣污染較為嚴重,影響職工身體健康。在周內,橡膠后處理單元廢氣大多采用空氣稀釋排放或無組織形式排放。為減少VOCs排放,中國石化北京燕山分公司(簡稱燕山分公司)首次采用用催化氧化技術對SBS生產裝置D線后處理單元廢氣進行處理,取得了良好的效果。

本文比較了幾種VOCs處理技術的優(yōu)缺點,介紹了催化氧化技術在SBs生產裝置D線后處理單元廢氣處理中的應用情況,并進行了經濟效益分析。

1SBS生產裝置D線后處理單元廢氣排放狀況

SBS生產流程分為4個單元:聚合、回收、凝聚和后處理。后處理單元主要對凝聚單元送來的膠粒進行脫水干燥,共有4股廢氣排放,分別為進料口閃蒸氣、螺桿擠壓機m口閃蒸氣、固體產品風力輸送排放氣和同體產品熱風干燥排放氣。廢氣中主要組分包括環(huán)己烷、己烷、水蒸氣、SBs填充油油霧、固體顆粒物等。

2VOCs處理技術

2.1SBS生產裝置D線后處理單元廢氣處理技術的篩選

VOCs的主要處理技術包括:冷凝法、吸收法、吸附法、熱力燃燒法、生物處理法和催化氧化法等,幾種VOCs處理技術的優(yōu)缺點見表I。

由于熱力燃燒法需要800℃以上的燃燒溫度,不儀消耗大最的輔助燃料,而且高溫的操作條件會產生NO二次污染;生物處理法對有機廢氣的處理在德國、荷蘭等同家得到規(guī)?;瘧茫瑖鴥葍H在滴濾塔的運行中進行了初步探索。催化氧化法工藝簡單,操作方便,現(xiàn)已廣泛應用于石油化工行業(yè)VOCs的處理。燕山分公司5日SBS生產裝置D線后處理單元廢氣處理采用了撫順石油化工研究院開發(fā)的催化氧化工藝及WSH一1F型蜂窩狀貴金屬催化劑。

2.2催化氧化技術處理SBS生產裝置D線后處理單元廢氣工藝流程

多種治理技術組合是VOCs治理的有效途徑。采用以催化氧化技術為主的技術組合處理SBS生產裝置D線后處理單元廢氣的工藝路線為:廢氣收集和頂處理一冷凝一催化氧化一達標排放。工藝流程示意圖1。

2.3催化氧化技術處理SBS生產裝置D線后處理單元廢氣運行效果

未采用催化氧化技術處理前SBS生產裝置D線后處理單元各排放口廢氣中vocs質量濃度見表2。廢氣流量為30000Nmh。2007年9月建成SBS生產裝置D線后處理單元廢氣催化氧化處理工業(yè)化裝置并投入運行,對廢氣中環(huán)己烷等主要-IE甲烷總烴進行處理。2007年12月。裝置經凋試運行穩(wěn)定后,催化氧化反應器對廢氣中非甲烷總烴和環(huán)己烷的去除效果見表3和表4。


由表3和表4可見,在催化氧化反應器入口溫度為239.257℃、出口溫度為38I~455℃的條件下,催化氧化反應器的非甲烷總烴去除率和環(huán)己烷去除率均達到98%以上,處理后裝置排放的廢氣達到DB11/7—2007《煉油與石油化學丁業(yè)大氣污染物排放標準》中非甲烷總烴最高允許排放濃度的限值(小于100mg/m3)。

催化氧化反應器投入運行4年來,運行情況基本穩(wěn)定。2010年燕山分公司對SBS生產裝置的凝聚單元進行了改造,將兩釜流程改為三釜流程,從源頭上消減了VOCs的產生。改造后非甲烷總烴玄除效果見表5。由衷5可見,凝聚單元改造后,催化氧化反應器入口非甲烷總烴濃度由(3.84~5.82)×103mg/m3降至(2.48—2.63)×103mg/m3,催化氧化反應裝置運行穩(wěn)定性提高,非甲烷總烴去除牢穩(wěn)定在98%以上,處理效果良好。凝聚單元改造后,催化氧化技術處理SBS生產裝置D線后處理單元廢氣排放情況見圖2。由圖2可見,催化氧化反應器出口非甲烷總烴質量濃度均小于50mg/m3。

3經濟效益分析

對SBS生產裝置凝聚單元進行改造,并采用催化氧化技術處理SBS生產裝置D線后處理單元廢氣后,冷凝處理回收的冷凝水和環(huán)己烷可在SBS生產裝置進行回用,每年節(jié)約費用約80萬元。催化氧化廢氣產生大量的熱量,通過高效換熱器可用于預熱反應器入口的待處理廢氣,降低裝置能耗。裝置正常運行時,催化氧化反應的進行可利用自身氧化產生的熱量來完成,無需外加熱量,部分剩余熱量可用于SBS膠粒的熱風干燥系統(tǒng),代錯原來采用的水蒸氣加熱系統(tǒng),充分利用系統(tǒng)熱能。

4結論

a)采用催化氧化技術處理SBS生產裝置D線后處理單元廢氣,在催化氧化反應器人口溫度為239-257℃、出口溫度為381—455℃的條件下,催化氧化反應器的非甲烷總烴玄除率和環(huán)己烷去除率均達到98%以上,處理后裝置排放的廢氣達到DB11/447—2007《煉油與石油化學丁業(yè)大氣污染物排放標準》中非甲烷總烴最高允許排放濃度的限值(小于100mg/m3)。

b)對SBS生產裝置凝聚單元進行兩釜流程改三釜流程后,催化氧化反應器人口非甲烷總烴濃度由(3.84—5.82)x103mg/m3降至(2.48~2.63)×103mg/m3,裝置運行穩(wěn)定性提高,非甲烷總烴去除率穩(wěn)定在98%以上,催化氧化反應器出口非甲烷總烴質量濃度均小于50mg/m3。

c)對SBS生產裝置凝聚單元進行改造,并采用催化氧化技術處理SBS生產裝置D線后處理單元廢氣后,每年節(jié)約費用約80萬元。催化氧化反應的進行可利用自身氧化產生的熱量來完成,剩余熱量可用于SBS膠粒的熱風干燥系統(tǒng),充分利用系統(tǒng)熱能。


來源:化工環(huán)保  作者:程文紅 袁曉華等

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